超臨界機組無爐水循環(huán)泵啟動全過程經(jīng)驗總結(jié)
點擊:599 發(fā)布時間:2021-10-03
鍋爐簡介:哈鍋直流爐,前、后墻對沖,前墻從上到下C/D/E/F,后墻A/B/G,下兩層F/G為少油點火。
第一階段(前夜班)升溫升壓
接班情況:F層少油點火全部投入,F(xiàn)層制粉系統(tǒng)投入運行,G4油槍投入,風(fēng)道加熱2、3號油槍投入,背壓22Kp,2B電動給水泵運行。初期維持總給水量在540T/H,后期在600T/H左右。因無爐水循環(huán)泵,儲水箱沖洗電動門2就地開約50%,溢流電動調(diào)門投入自動。按照冷態(tài)啟動曲線進(jìn)行升溫升壓。在升壓初始階段,飽和溫度在100℃以下時,貯水箱內(nèi)壁金屬溫度升溫率不得超過1.1℃/min;主汽壓力≥0.1Mpa升溫率不得超過1.5℃/min,本班嚴(yán)控溫升速率在0.7℃左右,同時盡量開大高旁。
下圖為溫升曲線:
22:15分監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)F磨煤機F3、F4火檢波動,爐膛負(fù)壓由-99pa突增至1461pa,爐內(nèi)壓力波動原因為F3、F4粉管內(nèi)有積粉吹通后發(fā)生爆燃,造成爐膛壓力波動,投入G層油槍,啟動G制粉系統(tǒng),將F磨煤機粉管逐一吹掃,再次啟動后恢復(fù)正常。
第一階段總結(jié)
1、控制升溫速率,主要是因為鍋爐過熱器、再熱器內(nèi)水壓試驗后殘留積水,如果升溫過快,會使管壁內(nèi)外,上下溫差較大,從而產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力。
2、啟動初期為滿足磨煤機的通風(fēng)出力,為提高煤粉濃度,磨入口一次風(fēng)量調(diào)整偏小,增大一次風(fēng)量后,粉管吹通,發(fā)生爆燃,造成爐膛壓力波動。
3、磨煤機粉管堵粉原因:通風(fēng)出力、干燥出力偏低。
4、升溫升壓過程中,做好主再熱蒸汽汽溫的溫升率監(jiān)視工作,根據(jù)實際溫升情況選擇加減燃料量。
5、啟動初期為滿足磨煤機干燥出力,投運2只風(fēng)道加熱油槍運行,控制一次風(fēng)道壁溫不超過500℃,為滿足磨通風(fēng)出力建議磨出力在20t/h,控制磨入口一次風(fēng)量在110t/h左右,磨出力在25-40t/h,控制磨入口一次風(fēng)量在120t/h左右。
第二階段(后夜)繼續(xù)升溫升壓及機組沖轉(zhuǎn)
1、后夜班接班情況:升溫升壓中,煤量46t/h。
2、接班后開始增加燃料量,投入過熱器一、二級減溫水,兩個半小時內(nèi)煤量由46t/h加到74t/h。(投入減溫水控制主蒸汽溫度)
3、4時54分,汽機掛閘沖轉(zhuǎn),參數(shù)主汽壓3.62MPa、主汽溫434℃;再熱汽壓:0.2MPa,再熱汽溫488℃。(冷態(tài)溫度要求:主汽溫360℃,再熱汽溫320℃)因無爐水循環(huán)泵,主、再熱蒸汽溫度較難控制。
4、上一次機組啟動汽機沖轉(zhuǎn)時參數(shù)、煤量及減溫水投入情況。
5、5時24分,升速至2500r/min暖機,因爐側(cè)主、再熱汽溫較高,導(dǎo)致中壓缸上下缸金屬溫度差值逐漸增大。
6、6時33分,因中壓缸上下缸金屬溫差大,轉(zhuǎn)速降至2000r/min暖機。
7、7時29分汽機打閘時,中壓缸上下缸金屬溫度差。(最大時47℃)
第二階段總結(jié):
1、啟機升溫升壓過程中,保證溫升率的前提下盡早增加機組煤量,避免長時間低煤量燃燒造成汽溫難以控制。
2、無爐水泵啟動時,較有爐水泵時煤量會有所增加,此時應(yīng)提前開大高低旁,能保證再熱汽溫得到較好的控制,還可以通過高旁后減溫水控制再熱汽溫(但要保證蒸汽溫度,防止再熱器進(jìn)水)。
3、保證溫升率的同時,過熱器及再熱器減溫水提前投入。
4、暖機時,如中壓缸上下缸金屬溫差大時,關(guān)閉一抽逆止、三抽、四抽逆止門前疏水門每隔10min開啟一次,每次開啟1min進(jìn)行疏水,疏水后關(guān)閉。
第三階段(白班)沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)
本次啟機主要操作,汽輪機重新沖轉(zhuǎn)(2500r/min)、閥切換(2900r/min)、汽輪機轉(zhuǎn)速3000r/min后做循環(huán)水泵跳閘聯(lián)備用泵對主機潤滑油壓的影響試驗,機組并網(wǎng)升負(fù)荷、廠用電切換、給水切主路、投入脫硝CSR系統(tǒng),投入冷再至輔汽汽源(啟動爐由于爐排異音進(jìn)行壓火),退出油系統(tǒng),負(fù)荷加至300MW后投入?yún)f(xié)調(diào)控制,逐步投入高低加等操作。
1、接班狀態(tài):主汽溫542℃,再熱汽溫488℃,總?cè)剂狭?4T,省煤器入口流量480t/h,高旁開度66%,低旁開度96%全開,汽輪機已打閘,中壓缸溫差達(dá)48℃。
2、接班后開始降低總?cè)剂狭?,逐步減煤,緩慢開啟高旁,控制主再熱汽溫溫降的速率<1.5℃/min,總?cè)剂狭孔畹蜏p至50T/h,高旁開至80%,汽輪機沖轉(zhuǎn)前主汽溫已降至450℃,再熱汽溫降至430℃,中壓缸上下缸溫差降至33℃,重新把總?cè)剂狭考又?0T/h,09時55分,汽輪機開始沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)參數(shù)主汽溫470℃,再熱汽溫450℃,主汽壓力3.72mpa,再熱汽壓0.31mpa。
3、10時10分汽輪機轉(zhuǎn)速升至2500r/min,穩(wěn)定3分鐘左右,中壓缸上下缸溫差沒有明顯變化,溫差34℃左右,10時16分汽輪機轉(zhuǎn)速升至2900r/min,在升速的過程中檢查發(fā)現(xiàn)高排逆止門已經(jīng)頂開了,高排通風(fēng)閥聯(lián)動關(guān)閉,手動緩慢開啟高排通風(fēng)閥70%左右,觀察中壓缸上下缸溫差變化,10時20分開始閥切換操作,切換后觀察中壓缸下缸溫度上升較快,逐步關(guān)小高排通風(fēng)閥開度直至全關(guān),中壓缸上下缸溫差最高漲至41℃后呈下降趨勢,10時42分汽輪機繼續(xù)升速至3000r/min,做循環(huán)水泵跳閘對主機潤滑油壓影響試驗,11時17分機組并網(wǎng)。
第三階段總結(jié):
1、盡量控制主再熱汽溫較低,升溫升壓時根據(jù)主再汽溫情況提前開啟減溫水控制主再熱汽溫。
2、合理控制好總?cè)剂狭考皢拥诙_磨的時間,爭取在啟動第二臺磨后在較短的時間內(nèi)達(dá)到汽輪機沖轉(zhuǎn)的參數(shù),否則時間越長主再熱汽溫會較高,難以控制。
3、檢查確認(rèn)好汽輪機內(nèi)外缸疏水手動門一定全開,保持疏水暢通。
4、汽輪機沖轉(zhuǎn)升速時監(jiān)視好高排逆止門和高排通風(fēng)閥狀態(tài),監(jiān)視好高排逆止門前后的壓差,高排逆止門是否完全開啟,保證高中缸排汽暢通,及時調(diào)整高排通風(fēng)閥開度,防止中壓缸下缸溫度上升較快導(dǎo)致中壓缸上下缸溫差增大。(轉(zhuǎn)載自發(fā)電技術(shù)園地)